汽輪機積鹽,功率下降抽凝式高轉數的工業汽輪機,進汽為鍋爐產生的新蒸汽,尾部排汽經過凝汽器全部凝結成水,送到除氧器除氧后循環使用。這臺主汽輪機投入運行僅半年就出現功率下降、轉數下降,入口蒸汽流量下降,經反復調整無效,海寧高容器過濾器被迫停機處理。經過檢查發現,在汽輪機的通流部分結有很多白色的水垢,比較松軟,經取樣分析,SiO2為44%,鈉鹽為55%,磷酸鹽為1%,于是確定用飽和蒸汽清洗,經過兩次不停機清洗,使汽輪機恢復了工作性能。發生上述問題的主要原因如下。
(1)爐水的含鹽量過高。由于爐內水處理為協調磷酸鹽處理,R值控制在215-218,pH值8.18-9.12,采用Na3PO4和Na2HPO4按7:3的比例混合加藥,配制2%水溶液后用加藥泵輸送到鍋爐汽包,由于人工分析繁瑣、緩慢,調整藥量的時間滯后,常常導致藥加得過多,爐水的含鹽量過高,而超高壓蒸汽的機械攜帶和溶鹽能力較強,故蒸汽中的Na+,SiO2超標較大,在汽輪機中膨脹時,隨著溫度的降低,溶解度下降而析出,引起汽輪機通流部分積鹽結垢。
(2)汽包的分離功能。差汽包里有22個渦殼型旋風分離器,進行汽、水的一次分離,而二次分離只是在飽和蒸汽引出管處有三層不銹鋼絲網,沒有水噴淋和水清洗設施,因此分離效果較差,根據現場實測,其分離效率最高僅達89%.為了獲得清潔蒸汽,減少蒸汽中的含鹽量,必須首先降低爐水中的含鹽量。解決的辦法有兩種:一種是盡量減少進入爐內的各種鹽類雜質;另一種是排出部分高濃度的爐水,對爐水進行稀釋,使爐水含鹽濃度降低。
(3)管理不善。由于系統剛剛運行,對引進設備的性能及控制方法沒有完全掌握,國內配套設備工作不太穩定,調試還沒有結束,因此,沒有確定出最佳工藝操作條件。
為了降低爐水的含鹽量,必須加大排污。該鍋爐設計排污率為4%,排污量為4400kg/h,而實際排污率高達519%,排污量為6500kg/h。即使在這種情況下,蒸汽品質合格率也僅達到92%,產生很大的能量損失,其原因是排污效果不好造成的。